> 公司动态
公司动态>浙江不锈钢焊管自动焊机改造

浙江不锈钢焊管自动焊机改造

更新日期:date("Y-m-d", $t['updatetime'])}

浙江不锈钢焊管自动焊机改造


浙江304L不锈钢无缝管厂运用的自动焊机,在消费中上艺请求其焊接小车从80-3000mm/min均能运转平稳、速度稳定,内维护气托一直与焊接小车同步挪动。工作中存在的问题:①焊接小车在大梁上的定位靠三组偏心轮卡住导轨运转,不易调理和精度较低。任何一组偏心轮调理不当或轴承损坏,都会形成其上、下或左、右的倾斜,小车不能平稳运转。②随着产品规格增加,新的焊接工艺请求焊接速度最慢为80mm/min,为进步效率.小车返程肘请求速度3000mm/min以上,调理范围达38倍,现有的小车驱动电机和电气安装陛能达不到请求,特别是在低速时速度不稳定,易形成产品不合格。③焊接小车返回施焊起始点时,最快速度为1 m/min,焊接一根6m长的不锈钢焊管,返回时需6min,糜费时间。


经过剖析研讨,本着满足工艺请求,充沛应用现有条件,俭省改造费用的准绳,对自动焊机停止如下改造:①将原来大梁上的定位导轨改为上、下两条直线导轨,用于焊接小车的定位,并改换齿轮、齿条,将原来小车上的的偏心轮调理定位机构撤除,改换为与直线导轨配套的导轨座。②焊接小车的驱动改换为三菱交流伺服电机MR-J2S-100,该机具有较佳的恒转矩特性,在低速时速度稳定。经计算,焊接速度在80mm/min时,电机转速在80r/min,彻底处理了原先焊接小车在低速时速度不稳定的现象。焊接小车返回时,速度到达3m/min,只需2min,缩短了4min.大大进步了工效。③原内维护气托拖动机械安装改用交流伺服电机,在电气上完成其与焊接小车的同步。焊接小车的伺服驱动器采用速度+位置的控制形式,内维护气托采用位置控制形式,小车伺服发出位置脉冲信号给气托伺服用作位置同步信号。系统构造简单,调试便当。应用伺服驱动器内置的电子齿轮功用,准确调整同步精度而无须思索机械减速箱的减速比等要素,并用伺服驱动器的模仿量输出分离PLC监视转矩变化,在内维护气托呈现卡死、脱离时发出报警信息,提示操作者采取措施,有效防止在焊接过程中内维护气缺失,形成产品报废。


2010年不锈钢焊管厂采用以上措施对第一台自动焊机停止改造后,理论结果明显改善了焊机的整体性能,进步了劳动消费率和产质量量。在此根底上,又对另外三台自动焊机采用上述办法改造,均获得了理想的效果。